劳动创造幸福,实干成就伟业!党的二十大报告中指出,要坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,并把大国工匠、高技能人才纳入加强国家战略人才力量建设的范围。为深入学习贯彻党的二十大精神,开展好“劳动创造幸福”“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动,唐山市总工会开展了“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”劳模工匠事迹展播活动,让我们一起倾听他们的故事,感受劳模工匠风采,致敬最美劳动人!
赵常友,男,1988年2月出生,中共党员,2009年毕业于河北理工大学(现称华北理工大学)冶金工程专业,河北津西钢铁集团股份有限公司炼铁厂技术科技术班长。
曾获得全国机械冶金建材行业岗位能手、唐山市第十七届职工职业技能大赛技术能手、“迁西县最美青年”、“迁西县最美青年科技工作者”称号。
刻苦钻研、更新理念,实现燃料消耗持续降低
材料消耗方面,钢钎由原来的每月2捆降低到每月1捆,氧气管由原来的每月400根降低到每月200根,液压炮装泥量由原来的每炮10袋降低到每炮7袋,有效的降低了炉前材料消耗,为公司专业化外包起到积极的促进作用。赵常友严抓炉前工艺操作,树立跑泥是事故的理念,按打泥标尺稳定打泥量,维护好铁口泥套深度10-15cm,稳定铁口深度2500mm,铁口合格率达99%,全风堵口率达100%;稳定炉与炉次、理论与实际、班产与班产之间的铁量差,稳定率达85%。
2022年1月份1280m³三座高炉生产净铁产量306376.95吨,创历史新高。4月份3、4#炉2座高炉生产,实现了2座高炉历史性产量突破205960.57吨,利用系数高达4.25,燃料比实现536Kg/t,真正实现了高产低耗;下半年在一、三烧频繁环保停限产情况下,落地矿冶炼期间,赵常友采取调整正角差料制、稳定炉温、提高煤气利用率等工艺手段,其中5月3#炉完成净铁产量106510.76吨,利用系数达到4.25,同期8月份4#炉完成净铁产量110015.99吨,利用系数达到4.39,分别取得单炉历史新突破。
他从转变操作理念入手,眼睛向内抓操作,学习三钢,调整装料制度,推行正角差,根据原燃料质量调整综合角差达到正3°-4°,坚持发展中心气流,稳定边缘气流的装料制度,固定焦炭平台,调整矿角平台,提高煤气利用率,有效地降低了燃料比,5月份实现燃料比530.7kg/t;合理调整工艺参数,深挖潜能,严格控制炉温,杜绝两限,树立物理热就是生命线的操作理念,炉温稳定率得到有效提升,炼铁二厂5月份炉温稳定率(0.2-0.4%)达到97.38%,10月(0.18-0.45%)完成了94.46%,为炼钢工序的钢铁料、白灰消耗的降低起到重要作用。
勤学苦练,重视经验积累
为了更好更快地适应现代科学技术,提高自己的技术水平和全厂员工素质,在赵常友的积极带领下,炼铁二厂内掀起了一股学习的热潮,目前炼铁二厂已有炼铁工技师8人,高级工96人,中级工123人。由他发起和参与发表的论文有《1280m³高炉焖炉和复风操作实践》《津西1280m³高炉降料面停炉实践》《高炉炼铁设备的日常安全使用与维护管理研究》《津西1280m³高炉落地矿冶炼的生产实践》《津西1280m³高炉无计划休风快速恢复实践》等5篇文章,另外还有正在申请的《一种开口机链条自动润滑装置》和《一种高架料仓布料器的改造装置》两项实用型专利。
创新思维,推进技术攻关
与时俱进,大胆创新,为适应市场形势,降本增效势在必行。赵常友通过实践,缩小高炉送风面积,即由原来直径120mm缩小到直径105mm,不仅有效地活跃炉缸,改善气流分布,而且促进炉况长期稳定顺行、有效地降低了燃料消耗。
在参与高炉大中修工作过程中,他逐渐总结确定放残铁孔位置的经验。原8号炉中修停炉放残铁孔位置确定,由外聘人员协助。残铁放完后,里面几乎不存在残铁,清理过程中没有使用爆破,提高了大修的安全性、时效性,节约成本约150万元。